回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器吹灰器的改造
IK-AH500型蒸汽吹灰器,采用伸縮式連續(xù)前進的方式吹掃回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(簡稱空預(yù)器)內(nèi)蓄熱元件上的積灰。但投用以來,出現(xiàn)閥門啟閉機構(gòu)缺陷頻繁、吹灰效果不佳等問題,尤其在寒冷的冬季,給維護消缺和水沖洗工作帶來極大不便。針對這些問題,對吹灰器先后進行了2次改造,使吹灰效果和蓄熱元件的傳熱效果得到提高,同時也降低了檢修勞動強度。
1 故障原因分析
1.1 閥門啟閉機構(gòu)故障
閥門的開啟是依靠跑車撞銷板上的撞銷,來操縱閥門啟閉機構(gòu)的凸輪而實現(xiàn)的。閥門啟閉機構(gòu)的主要故障是凸輪、拉桿彎曲變形及跑車上的撞銷板或撞銷變形。其原因是拉桿長度調(diào)節(jié)得不合適,使撞銷不能正確導(dǎo)入凸輪槽中,引起凸輪、拉桿或撞銷板變形,致使閥門不能正常開啟或出現(xiàn)卡澀,導(dǎo)致吹灰器無汽運行等現(xiàn)象發(fā)生。據(jù)觀察,在寒冷的冬季,受環(huán)境溫度的影響,閥門啟閉機構(gòu)的故障尤為頻繁。
1.2 閥門故障
受調(diào)節(jié)不合適或環(huán)境溫度的影響,拉桿的長度不合適會使閥門門頭卡子損壞或?qū)㈤y桿頂彎變形,引起閥門漏汽或不能開啟等問題。
1.3 除塵效果不佳
由于閥門啟閉機構(gòu)和閥門故障使吹灰器無汽運行,以及吹灰蒸汽過熱度達不到要求,而使吹灰蒸汽帶水,將導(dǎo)致蓄熱元件上的積灰得不到有效清除,甚至使灰粒在蓄熱元件表面上結(jié)垢,日積月累,造成堵灰,同時給清除蓄熱元件上的積灰與結(jié)垢工作帶來極大不便。
2 吹灰器的改造
2.1 第一次改造
將IK-AH500型蒸汽吹灰器廢棄,在甲、乙空預(yù)器冷端蓄熱元件的下方約350 mm處,各安裝1臺氣脈沖除塵裝置。由高能點火器引燃乙炔與空氣混合后的氣體,在燃燒室中混合氣體快速燃燒產(chǎn)生沖擊波,將蓄熱元件上的積灰振落。通過此次改造,雖然除塵效果比以前有所改善,但也存在一些問題:
(1) 乙炔氣體耗量大,投入資金、人力增加;
(2) 出現(xiàn)空預(yù)器內(nèi)的緊固件松動、脫落,焊口裂紋等現(xiàn)象;
(3) 擺放乙炔瓶的房屋內(nèi)乙炔氣體濃度較大,危險性高。
因此,決定再次對吹灰器進行改造。
2.2 第二次改造
將氣脈沖除塵裝置廢棄,把原安裝于甲、乙空預(yù)器冷端的IK-AH500型蒸汽吹灰器割除,改為在甲、乙空預(yù)器冷、熱端各安裝1臺PS-AL型蒸汽吹灰器。吹灰時,使用該吹灰器左側(cè)的吹灰槍,清除蓄熱元件上的積灰;停爐后,使用該吹灰器右側(cè)的水沖洗管對蓄熱元件上的積灰和結(jié)垢進行沖洗,使除塵與水沖洗功能都得到兼?zhèn)洹?br />
3 改造后效果及建議
3.1 改造后的效果
(1) 空預(yù)器內(nèi)煙氣流動暢通,傳熱效率得到提高,蓄熱元件上的積灰明顯減少。
(2) 水沖洗方法得到改進,效率得到提高;人員安全得到保障,勞動強度得到降低。
3.2 幾點建議
(1) 完善吹灰疏水母管溫度低測點閉鎖吹灰條件,以提高吹灰蒸汽過熱度,避免吹灰時蒸汽帶水引起的蓄熱元件上積灰和結(jié)垢問題。
(2) 根據(jù)蓄熱元件上積灰、結(jié)垢的情況,及時調(diào)整吹灰器的運行方式或吹灰次數(shù),使其達到除塵與水沖洗效果。
(3) 利用檢修機會,采取多種方法認真清除蓄熱元件上的積灰與結(jié)垢,確保煙氣流動的暢通和鍋爐出力不受影響。。